Neuigkeiten
Details findet ihr ab sofort in der jeweiligen Firmware Seite.
Eine Übersicht über verfügbare Firmwares gibt es hier: KategorieFirmware und KategorieBL-Firmware.
25.03.2008 BL-Firmware 0.41
- BL-Ctrl 1.2 wird nun unterstützt
- Selbsttest entschärft
- Makefile erzeugt nun automatisch die richtigen Dateinamen
30.01.2008 DUBwise 0.42 released
- Mit englischer und deutscher Ansage der aktuellen Akkuspannung
- params_struct 4..7 ( also verfügbare FC Firmwares bis einschliesslich 0.68 )
- Alternativ nutzbare Skins
22.01.2008 BL-Firmware 0.37
- Diese Version behebt das 'Zitter'-Problem, dass von einigen MK-Fliegern beobachtet wurde.
09.01.2008 BL-Firmware 0.36
- Überstrombegrenzung für die 20A-Software verbessert
05.01.2008 Firmware 0.68d
Onlineupdate für FlightCtrl und BL-Ctrl Firmware
- bessere Stick Filterung
externe Steuerung für DUBwise eingebaut
08.12.2007 Firmware 0.67g (Betatester Version ,-) )
03.11.2007 Firmware 0.66
- Achsenkopplung
- Loopings
- Lageregelung verbessert
- Drift-Kompensation
- Drehraten Begrenzer
- Gier
- Anfänger Setting
- Änderungen im Koptertool
30.09.2007 BL-Firmware 0.35
- Endstufentest erweitert
18.09.2007 BL-Firmware 0.33
- Endstufentest erweitert
- 26.06.2007 Flight-Ctrl-Software V0.59 Beta 1
- Bugfix gegen Drift nach engen Kreisen
- 30.05.2007 Bootlader für Flight-Ctrl
nur noch einmal per ISP updaten
mehr : http://mikrocontroller.cco-ev.de/forum/topic-730.html
siehe auch MikroKopterTool
- 30.05.2007 Flight-Ctrl-Software V0.58
- Der Pieper wird ausgeschaltet, wenn der PC Verbindung hält
- Der Algorithmus des Höhenreglers wird nun umgangen, wenn der Schalter aus ist
mehr : http://mikrocontroller.cco-ev.de/forum/topic-730.html
- 24.05.2007 Flight-Ctrl-Software V0.57
- Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
- Bug im Gier-Algorithmus behoben
- Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung
- Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen
Der Motortest vom MikroKopterTool geht jetzt
- Es wird das Kopter-Tool in der Version V1.42 benötigt
mehr : http://mikrocontroller.cco-ev.de/forum/topic-690.html
- 15.05.2007 Flight-Ctrl-Software V0.56
22.02.2007 BL-Firmware 0.31
- Das I2C-Bus Protokoll wurde geändert
- Jeder Motor wird jetzt mit einem eigenen Datensatz angesprochen
- Aus den Motorreglern kann jetzt Strom und MaxPWM ausgelesen werden
Es hatte sich ein Fehler in der Umrechnung des seriellen Wertes (X-3D) eingeschlichen; das ist hier behoben. Mittels eines PC-Programms (SimTxData.exe) kann das X-3D-Protokoll simuliert und so die Motoren angefahren werden
- Das I2C-Bus Protokoll wurde geändert
- 02.02.2007 BL-Firmware 0.27
- X3D-Protokoll implementiert (für eine Sonderversion des X3D mit serieller Ausgabe)
- ??.??.2007 BL-Firmware 0.25
- Es wurden zu viele Kommutierungs-Interrupts ausgelöst
??.??.2007 BL-Firmware 0.23
- Bei niedrigen PWM-Werten, kam es am Motor zu einem "Knackgeräusch" (besonders in der 16kHz-Variante).
- Manchmal reagierte der Regler nicht gleich auf das PPM-Einschalt-Signal, wenn der Regler länger auf 0% war
- Die Kommutierungserkennung läuft jetzt im Interrupt
- Komponenten zur Drehzahlregelung wieder entfernt, weil sie den Code unleserlich machten. Kommt in einer späteren Version wahrscheinlich wieder rein
13.01.2007 BL-Firmware 0.21
- Erste offizielle Version
- Unterstützt I2C und PPM